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1. 前言
隨著水泥生產(chǎn)規(guī)模的大型化,規(guī)模化發(fā)展,新型干法水泥生產(chǎn)線在我國(guó)水泥行業(yè)已占有相當(dāng)大的比重,在實(shí)際生產(chǎn)中,生產(chǎn)管理的好,可以為企業(yè)帶來(lái)了更低的成本,更佳的效益。反之,損失巨大,以2500t/d新型干法水泥窯系統(tǒng)計(jì)算,每次事故停車,再點(diǎn)火開(kāi)車。僅煤的成本損失都在幾萬(wàn)元以上,間接損失更大,比如,帶來(lái)的耐火材料壽命的縮短,設(shè)備的開(kāi)停磨損等等,數(shù)字是驚人的。努力避免事故,減少事故發(fā)生,是技術(shù)管理的 重要任務(wù)。也是降低消耗,增加效益的日常措施。本文僅對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng),篦冷機(jī)系統(tǒng)的結(jié)皮,堵塞對(duì)生產(chǎn)的影響,以及采取的應(yīng)對(duì)措施做一介紹,希望能為同行起到參考作用。
2. 新型干法水泥生產(chǎn)線系統(tǒng)堵塞和結(jié)皮現(xiàn)狀
預(yù)熱器堵塞在所有新型干法水泥窯系統(tǒng)中都不同程度的存在,雖然在理論設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分考慮了堵塞的可能性,如下料管角度、預(yù)熱器錐體角度,連接管道坡度,耐火材料酸堿性等等,但實(shí)際上堵塞仍然經(jīng)常發(fā)生,堵塞機(jī)理很復(fù)雜,有物料因素,也有設(shè)備結(jié)構(gòu)因素,還有燃燒氣氛因素等,不論何種因素,結(jié)皮都會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
經(jīng)常因此停車人工清理,甚至采取雷管爆破方式,每一次開(kāi)停窯對(duì)生產(chǎn)的損失特別巨大,增加了生產(chǎn)成本。某A廠日產(chǎn)2500t/d新型干法水泥窯系統(tǒng),五級(jí)預(yù)熱器配置,結(jié)皮部位一般常見(jiàn)于,四級(jí)、五級(jí)、分解爐、窯尾煙室縮口等部分,頻繁堵塞,頻繁結(jié)皮,嚴(yán)重影響系統(tǒng)通風(fēng),造成煤粉不完全燃燒,還原性氣氛嚴(yán)重,水泥窯系統(tǒng)因堵塞結(jié)皮而導(dǎo)致窯系統(tǒng)紊亂,各項(xiàng)控制參數(shù)難以調(diào)整和控制,產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)惡性循環(huán)。
篦冷機(jī)被堵死后的影響:
1)冷卻風(fēng)量不足,二、三次風(fēng)溫降低(低時(shí)分別在950℃和800℃),引起煤粉燃盡率降低,使窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,形成結(jié)圈等。
2)熟料流動(dòng)受到影響,增加了堆雪人的幾率。
3)熟料28d抗壓強(qiáng)度較正常時(shí)下降。
4)固定篦板的溫度正常時(shí)夏季為45℃左右,冬季為30℃左右。但隨著固定篦板風(fēng)機(jī)電流的下降,該溫度也逐步升至70℃左右,給設(shè)備的安全運(yùn)行帶來(lái)隱患。
5)入電除塵器廢氣溫度正常時(shí)應(yīng)在250℃以下,但篦板篦縫堵塞后,廢氣溫度達(dá)30℃以上,不僅影響收塵效果,而且嚴(yán)重危害電除塵器的安全運(yùn)行。
3.結(jié)皮高壓清除機(jī)在處理結(jié)皮堵塞的使用情況及效果
為了更好地解決窯尾系統(tǒng)結(jié)皮堵塞現(xiàn)象,我們一直追求一款能夠不用停窯就能效率清除堵塞結(jié)皮,并且不會(huì)傷害窯襯(耐火材料)的這樣一款清堵設(shè)備。日前,一款體積小,重量輕,并帶有移動(dòng)輪,具有缺水、缺相保護(hù),操作簡(jiǎn)單,移動(dòng)便捷的去結(jié)皮高壓水槍在水泥企業(yè)的使用中迅速升溫,得到廣泛推廣。
3.1高壓水槍的工作參數(shù):
電壓:380V 功率:15kw 工作壓力:350---500bar可選。http://www.anfrank.cn/diandongxingqingxiji/329.html
3.2清堵機(jī)原理:
高壓水清洗機(jī)工作原理是:用加長(zhǎng)槍桿將水射入窯尾內(nèi)壁結(jié)皮內(nèi),利用水在高溫高壓狀態(tài)下極具膨脹,產(chǎn)生巨大沖擊力,在高溫物料內(nèi)水驟然汽化而產(chǎn)生強(qiáng)烈爆炸,被擊中的部分物料全被震動(dòng)而垮落,將結(jié)皮除掉。此設(shè)備在水泥行業(yè)俗稱(水炮),在不停窯時(shí)也可以清除結(jié)皮,目前產(chǎn)量在1200t/d以上的企業(yè)廣泛使用,憑我司對(duì)水泥企業(yè)多年的經(jīng)驗(yàn)定能解決您生產(chǎn)中的各項(xiàng)清堵難題,設(shè)備壓力范圍:350bar—800bar, 水泥廠除結(jié)皮廣泛使用壓力:500bar,水流量:1260L/H↑,這樣的設(shè)備參數(shù)是不會(huì)對(duì)窯溫和耐火磚造成任何影響的。
該款高壓水清洗機(jī) 主要以高壓往復(fù)泵作為動(dòng)力源,通過(guò)水泥行業(yè)專用附件噴頭將水射流形成高壓,對(duì)窯尾煙室結(jié)皮在不停窯的情況下進(jìn)行清堵工作,以確保窯的正常工作,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。成功解決了水泥行業(yè)人工捅、炸藥炸所帶來(lái)的不安全、效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大,以及因炸藥炸對(duì)煙道、窯、蓖冷機(jī)本身所造成的負(fù)面影響,用高壓水槍配套完善、操作方便、安全、效率高、不影響生產(chǎn)。此裝置優(yōu)點(diǎn):操作簡(jiǎn)單,清堵效果好,設(shè)備體積小,重量輕,帶移動(dòng)輪,有缺水,缺相保護(hù),電機(jī)過(guò)熱保護(hù)等設(shè)計(jì)優(yōu)化特點(diǎn)。
3.3 清堵注意要點(diǎn) : 在使用設(shè)備清除結(jié)皮時(shí)我們要合理選擇清理口,在預(yù)熱器各級(jí)及管道要備有清理口,便于高壓水槍進(jìn)入,如果原始設(shè)計(jì)沒(méi)有,要利用檢修機(jī)會(huì)設(shè)置安裝好。
高壓清堵水槍的高壓水流本身含有沖擊能量,在應(yīng)用過(guò)程中注意安全操作要領(lǐng),以防止對(duì)人身,設(shè)備等造成不必要的傷害。清堵孔設(shè)計(jì)要合理滿足工藝要求,清堵孔的門結(jié)構(gòu)要符合安全要求,使用高壓水槍時(shí)要將門半開(kāi)狀態(tài),人身不能正對(duì)清堵孔,避免高溫氣體和物料沖擊傷人,也可配備必要的防護(hù)衣,安全帽。當(dāng)大塊堵塞物料掉落后,這時(shí)候盡量少用水以及將壓力降低,以有效地保護(hù)內(nèi)襯安全。
3.4清堵后效果
堵塞明顯減少,生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率提高,水泥窯臺(tái)時(shí)提高,熟料強(qiáng)度提高,f-CaO合格率月均由原來(lái)的78%提高到96%,系統(tǒng)阻力降低,一級(jí)出口壓力由-6.1Kpa降為-5.8Kpa。見(jiàn)附表
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 t/h 清理結(jié)皮停窯次數(shù) 次/月 結(jié)皮堵塞 熟料強(qiáng)度MPa 一級(jí)出口壓力 Kpa
使用前 95 6 經(jīng)常 58 6.1
使用后 104 無(wú) 很少 62 5.8
使用高壓水清洗機(jī),清堵效果好,是一種不用停窯即可處理結(jié)皮堵塞的方法,對(duì)穩(wěn)定提高預(yù)分解窯產(chǎn)質(zhì)量起到了關(guān)鍵作用,減少停窯機(jī)會(huì),改善了系統(tǒng)通風(fēng)狀況,極大的降低了預(yù)熱器系統(tǒng)的阻力,確實(shí)為預(yù)分解窯正常創(chuàng)造了良好條件,降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。